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空心環(huán)流泵|空心環(huán)流泵工藝的技術(shù)應(yīng)用

空心環(huán)流泵|空心環(huán)流泵工藝的技術(shù)應(yīng)用  



    1、前言  
    中國(guó)石化西北分公司所屬塔河六號(hào)油田屬于稠油區(qū)塊,其中尤其以西北部難動(dòng)用儲(chǔ)量區(qū)塊*為典型,油井原油粘度均大于10000mPa·s(50℃),由于井筒流動(dòng)摩阻損失大,僅依靠地層能量原油無(wú)法流至井口。前期針對(duì)該區(qū)塊原油溫度敏感的特性,先后試驗(yàn)了熱電纜、加熱油管、過(guò)泵加熱等項(xiàng)熱采技術(shù),其中S711井(70℃原油粘度34593mPa·s)*大加熱功率達(dá)到了310kW,TK6051井(50℃原油粘度24500mPa·s)*大加熱功率達(dá)到了130kW,油井仍然沒(méi)有能夠形成產(chǎn)能。  
    通過(guò)對(duì)熱采工藝技術(shù)的總結(jié)分析,確定了熱采技術(shù)在西北部難動(dòng)用儲(chǔ)量區(qū)塊失敗的主要原因是由于該區(qū)塊油藏埋深大(油藏深度大于5500m)、地溫梯度偏低(百米溫梯2.2℃)、井筒熱量散失大,同時(shí)油井產(chǎn)能低,油井生產(chǎn)難以形成穩(wěn)定的溫度場(chǎng)。  
    對(duì)該區(qū)塊的開(kāi)采工藝*終定位于摻稀油降粘采油工藝上,該技術(shù)能夠同時(shí)降低井筒流體密度和粘度,從而解決井筒流動(dòng)摩阻損失大的問(wèn)題。2005年4月,在TK6051井進(jìn)行了空心環(huán)流泵復(fù)合摻稀舉升工藝的先導(dǎo)性試驗(yàn),使停井達(dá)一年之久的該井獲得了18t/d的穩(wěn)定產(chǎn)量,為下一步該區(qū)塊采油技術(shù)配套提供了依據(jù),該項(xiàng)技術(shù)具有良好的應(yīng)用前景。  

    2、油藏及流體基本特征  
    塔河六號(hào)油田奧陶系油藏圈閉類型為地層不整合碳酸鹽巖巖溶縫洞圈閉。儲(chǔ)層的非均質(zhì)性很強(qiáng),縱向上儲(chǔ)層總體上為被裂縫直接溝通或迷宮式溝通的連通體,局部受致密巖性和充填作用控制存在油氣或水的封閉儲(chǔ)集體系??v向上油氣主要分布在巖溶孔、洞、縫中,呈連續(xù)分布,即中間不夾水層。油藏?­始地層壓力為61.81MPa/5664m,壓力系數(shù)為1.09,屬正常壓力系統(tǒng);油藏地層溫度為129.4℃/5664m,地溫梯度平均為2.2℃/100m,屬偏低溫系統(tǒng)。  
    塔河六號(hào)油田西北部難動(dòng)用儲(chǔ)量區(qū)塊受構(gòu)造特征影響,?­油基本屬于稠油和特稠油。例如,在50℃、  
    60℃、70℃和80℃下,S711井原油粘度分別為320000mPa·s、112776mPa·s、34593mPa·s和12357mPa·s;S741井原油在上述溫度下粘度分別為8389mPa·s、3699mPa·s、1380mPa·s和900mPa·s;S661井原油粘度分別為15997mPa·s6799mPa·s、2759mPa·s和1620mPa·s;TK4331井原油粘度分別為16097mPa·s、6499mPa·s、2819mPa·s和1860mPa·s;TK6051井原油粘度分別為24500mPa·s、6800mPa·s、3100mPa·s和1520mPa·s。
    3、空心環(huán)流泵復(fù)合摻稀舉升技術(shù)工藝  
    該工藝是通過(guò)地面摻水流程直接與摻水軟管連接,熱流體或化學(xué)藥劑通過(guò)井口懸接器進(jìn)入空心桿內(nèi)孔,空心桿通過(guò)泵上、下?­桿與空心環(huán)流泵相連,泵下可連接尾管,穿越空心環(huán)流泵的空心桿可根據(jù)需要加長(zhǎng),并通過(guò)抽油桿扶正器定位,從而實(shí)現(xiàn)了流體越泵進(jìn)入泵下油管,與尾管內(nèi)的稠油充分混合后由空心環(huán)流泵抽至地面。通過(guò)這一工藝可以大大改善泵口吸入條件,降低原油粘度,同時(shí)降低抽油桿應(yīng)力負(fù)荷,保證機(jī)泵的正常運(yùn)行。  

    4、空心環(huán)流泵復(fù)合摻稀舉升技術(shù)的應(yīng)用  
    2005年4月,對(duì)典型稠油井TK6051井進(jìn)行了空心環(huán)流泵復(fù)合摻稀舉升工藝的先導(dǎo)性試驗(yàn)。  

    4.1室內(nèi)摻稀實(shí)驗(yàn)  
    所摻稀油粘度為25.53mPa·s、密度為0.8836g/cm3,實(shí)驗(yàn)溫度30℃。共進(jìn)行了6組實(shí)驗(yàn),除第1組空白外,第26組摻稀比例(稀∶稠)分別為1:2、1:3、1:4、4:6、3:7;第1組粘度為52000mPa·s,第26組摻稀后粘度分別為3000mPa·s、8310mPa·s、12700mPa·s、1240mPa·s和4250mPa·s;第26組降粘率分別為94.2%、84%、75.6%、97.6%和91.8%。  

    4.2現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)情況  
    TK6051井泵下?lián)较」に嚤脪焐疃?357m,采用Ф57空心環(huán)流泵,理論排量41m3/d,泵下加尾管一根;抽油桿柱采用D級(jí)空心抽油桿,經(jīng)­過(guò)強(qiáng)度校核,采用Ф42mm加Ф36mm兩級(jí)組合,桿柱摻稀深度1370m。  
    該井采用泵下?lián)较」に嚿a(chǎn)以后,摻稀比例采用4∶6,日注入稀油量12t,生產(chǎn)穩(wěn)定,日產(chǎn)稠油18t/d,地面泵注入壓力1.1~1.2MPa,井口溫度33℃,井口原油粘度700~800mPa·s,泵效73.2%。試驗(yàn)取得了良好效果,使這口長(zhǎng)期關(guān)停的特稠油井實(shí)現(xiàn)了正常開(kāi)采,為該稠油區(qū)塊的整體開(kāi)發(fā)提供了一種有效的新工藝,對(duì)于國(guó)內(nèi)外稠油油田的開(kāi)發(fā)提供了新的思路。  

    5、結(jié)論  
    通過(guò)空心環(huán)流泵復(fù)合摻稀舉升技術(shù)在塔河六號(hào)油田的成功應(yīng)用,得出以結(jié)論:  
    1.對(duì)于稠油及特稠油油田區(qū)塊,空心環(huán)流泵復(fù)合摻稀舉升技術(shù)可以解決稠油入泵困難、流動(dòng)阻力大、桿柱強(qiáng)度不夠等問(wèn)題,從而保證稠油井的正常開(kāi)采;  
    2.對(duì)于供液不足的稠油油井,通過(guò)桿柱組合,經(jīng)­強(qiáng)度校核計(jì)算,泵掛深度可以達(dá)到2100m,從而解決了油井產(chǎn)能低的問(wèn)題;  
    3.該項(xiàng)技術(shù)還可以推廣應(yīng)用到泵下?lián)浇嫡硠┤榛嫡?、泵下?lián)角宸老瀯⒈孟聯(lián)骄徫g劑等項(xiàng)工藝,綜合解決油井結(jié)蠟、腐蝕、結(jié)垢等問(wèn)題

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